بررسی عوامل موثر در اختلاف بازیابی مولیبدنیت در دو کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
وحیده بارانی;[1] محمدرضاشایسته فر2; حسن شریفیان;3 مجید بهجت جباری 4
[1]دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه باهنر کرمان ،
2دانشیار دانشگاه باهنر کرمان، Shayeste2000@yahoo.com
3کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپی مجتمع مس سرچشمه،
4مسئول آزمایشگاه کانه آرایی مجتمع مس سرچشمه
کارخانه فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه شامل تغلیظ قدیم و طرح توسعه میباشد که در این دو کارخانه بازیابی مس تفاوت چندانی نداشته، اما بازیابی مولیبدنیت با توجه به یکسان بودن خوراک ورودی و سیستمهای خردایش تفاوت چشمگیری داشت. بنابراین، عواملی مانند: نوع شکل، مورفولوژی مولیبدنیت، درصد جامد و میزان نرمه در روزهایی که بازیابی خط 2 بیشتر بود، با استفاده از بررسی مقاطع صیقلی مطالعه شد. نتایج حاصل نشان داد که، ذرات مولیبدنیت در کارخانه تغلیظ 1 دارای نسبت محیط به سطح بیشتر بوده و به شکل تیغهای میباشند، بنابراین، به باطله راه یافته و موجب کاهش بازیابی میشوند. درحالیکه در تغلیظ 2 اکثریت ذرات به شکل کروی هستند، به سمت کنسانتره انتقال یافته و باعث افزایش بازیابی میشوند. همچنین، با افزایش درصد جامد به میزان 5% در رافر، بازیابی به میزان 18%کاهش مییابد. بررسی میزان نرمه نیز نشان داد که، مقدار نرمه در کارخانه تغلیظ 1، 3% بیشتر از تغلیظ 2 میباشد. این افزایش نرمه مانع از تماس کلکتور با سطح کانی مولیبدنیت شده و موجب کاهش بازیابی میگردد. پیشبینی میشود که با بهینهسازی میزان خوراک ورودی دو کارخانه و کنترل درصد جامد و خردایش مناسب، بازیابی دو کارخانه به حد بهینه نزدیکتر شود.